應(yīng)用PDCA循環(huán)對(duì)螺紋鋼筋表面爛鋼進(jìn)行質(zhì)量攻關(guān)
            詳情介紹
1、存在的問題
盛隆冶金煉鋼二廠小方坯1#連鑄機(jī)于2019年9月底投產(chǎn),所生產(chǎn)小方坯主要用于(七軋、八軋)軋制Φ12-Φ25mm規(guī)格的螺紋鋼筋。典型爛鋼形貌如圖1:
 
圖1 幾種典型的表面爛鋼形式
2、 質(zhì)量攻關(guān)的措施方法
遵循質(zhì)量管理工作程序,采用PDCA循環(huán)方法(見下圖2)進(jìn)行螺紋鋼筋表面質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)。

圖2 螺紋鋼筋表面爛鋼PDCA循環(huán)質(zhì)量攻關(guān)步驟
3、 現(xiàn)狀調(diào)查
2019.10-2020.02期間,每個(gè)月檢出爛鋼數(shù)量統(tǒng)計(jì)如下表1:
表1 煉鋼二廠坯軋制時(shí)檢出爛鋼數(shù)量
月份  | 七軋 檢出(噸)  | 八軋 檢出(噸)  | 合計(jì)檢出 (噸)  | 爛鋼占生產(chǎn)量的百分比 %  | 
2019.10  | 407.260  | --  | 407.26  | 0.57%  | 
2019.11  | 381.920  | 109.940  | 491.86  | 0.44%  | 
2019.12  | 136.930  | 53.435  | 190.365  | 0.13%  | 
2020.01  | 158.206  | 211.558  | 369.764  | 0.25%  | 
2020.02  | 153.230  | 145.550  | 298.78  | 0.20%  | 
合計(jì)  | 1237.546  | 520.483  | 1758.029  | 0.28%  | 
4、 確定目標(biāo)
攻關(guān)目標(biāo)將目前的0.28%爛鋼比率降低到0.05%。

圖3 螺紋鋼筋表面爛鋼比率攻關(guān)目標(biāo)
5、 要因論證
對(duì)爛鋼試樣取樣分析,發(fā)現(xiàn)爛鋼試樣附近及試樣邊部存在大塊、超長(zhǎng)的塑形非金屬夾雜,見圖4/5。
    
圖4 縱向夾雜,長(zhǎng)度1615μm 圖5 橫向夾雜,寬度110-200μm
對(duì)夾雜物進(jìn)行能譜分析,發(fā)現(xiàn)兩類典型夾雜:
(1)含保護(hù)渣類復(fù)合夾雜,超長(zhǎng)度(大于1mm)的塑性夾雜,為含保護(hù)渣(Si、Ca、Na成分)的復(fù)合夾雜,應(yīng)為結(jié)晶器卷渣,見圖4。
(2)中包卷渣,大塊夾雜,含有較高的Si、Ca、Mg 、Mn氧化物,應(yīng)是鋼水氧化產(chǎn)物與煉鋼渣、鋼包或中間包履蓋劑、中包耐材等有關(guān)物形成的復(fù)合夾雜。

圖6 超長(zhǎng)塑性夾雜能譜分析

圖7 大塊夾雜能譜分析

圖8 發(fā)生表面爛鋼缺陷的爐次工藝原因分析圖
對(duì)發(fā)生表面缺陷爛鋼的爐次進(jìn)行過程追溯和跟蹤,發(fā)現(xiàn)發(fā)生爛鋼的爐次主要存在下列工藝異?,F(xiàn)象。
(1)連鑄等鋼水。由于生產(chǎn)組織不順暢,很多時(shí)候存在連鑄等鋼水,此時(shí)結(jié)晶器勢(shì)必減速-加速,拉速變化時(shí)容易造成結(jié)晶保護(hù)渣卷入結(jié)晶器中;
(2)連鑄燒包口。由于方坯連鑄時(shí)未采用長(zhǎng)水口保護(hù)澆鑄,鋼花(渣、鋼水氧化物)容易在中包蓋口積聚而影響后續(xù)澆鑄,此時(shí)采用氧槍燒割包口,大塊的燒割物落入中包鋼水中容易卷入結(jié)晶器中;
(3)中包排渣的影響。當(dāng)中包渣層變厚時(shí),如不及時(shí)排渣,或者排渣時(shí)中間包液面急劇變化,中包渣(覆蓋劑)卷入鋼水中出現(xiàn)爛鋼的幾率增加。
(4)鋼包吹氬不良。鋼包吹氬不良,鋼中夾雜物難以上浮,澆鑄時(shí)夾雜物富集鋼液——保護(hù)渣液面,一旦結(jié)晶器液面波動(dòng)很容易卷入鋼水中。
以上四種情況,占了發(fā)生爛鋼爐次的83%。
根據(jù)金相能譜分析和工藝過程調(diào)查,確定產(chǎn)生爛鋼的主要原因是鋼中存在兩類大量超長(zhǎng)、大塊的夾雜物,一類是結(jié)晶器卷渣形成的保護(hù)渣復(fù)合夾雜;二類是中包卷渣形成的鋼水氧化產(chǎn)物與煉鋼渣、鋼包或中間包履蓋劑、中包耐材等有關(guān)物形成的復(fù)合夾雜。由于夾雜物和鋼的基體變形能力的差異和熱膨脹系數(shù)的差異,如果軋件中存在大量的的夾雜物,夾雜物不能和鋼一樣均勻流變,隨著鋼的變形增加在夾雜物和鋼的表面產(chǎn)生應(yīng)力集中,縱肋處是應(yīng)力集中和變形集中地方,因此在縱肋上(周邊)很容易在夾雜物聚集處的表層產(chǎn)生表面縱向裂紋(拉裂、爛鋼、缺塊等)。
7、制定對(duì)策
序號(hào)  | 要因  | 對(duì)策  | 措施  | 目標(biāo)  | 責(zé)任人  | 完成 日期  | 
1  | 連鑄等鋼水  | 避免拉速波動(dòng)造成結(jié)晶器保護(hù)渣卷入鋼水中  | 穩(wěn)順生產(chǎn)組織,以連鑄為龍頭,以穩(wěn)定連鑄拉速為切入點(diǎn)理順煉鋼過程生產(chǎn)組織;安排專人全程監(jiān)督  | 穩(wěn)定拉速2.7±0.2 m/min范圍內(nèi)  | 石林波  | 2020.03  | 
2  | 連鑄燒包口  | 減少或避免包壁耐材、渣鋼等掉入中包中  | 適當(dāng)擴(kuò)大包口直徑; 盡量避免鋼流濺射到包口壁;燒包口時(shí)精細(xì)操作;使用長(zhǎng)水口  | 每班燒包口的次數(shù)由平均約2次減少喂1次  | 陳建新  | 2020.03  | 
3  | 中包排渣的影響  | 避免中包渣卷入鋼水中  | 優(yōu)化排渣口尺寸;采用小流慢排工藝;防止排渣口粘結(jié)。  | 避免中間包液面急劇變化  | 劉湧  | 2020.03  | 
4  | 鋼包吹氬不良  | 減少鋼水中的氧化物夾雜物  | 加強(qiáng)鋼包管理,如出鋼后清渣,透氣磚安裝檢查等;同時(shí)保證底吹壓力與時(shí)間  | 鋼水中內(nèi)生氧化物夾雜控制≤2.5級(jí)  | 周春泉  | 2020.03  | 
8、組織實(shí)施
(1)實(shí)施1:穩(wěn)定連鑄拉速,規(guī)定拉速控制2.7±0.2 m/min范圍內(nèi),派專人全程進(jìn)行監(jiān)控記錄,并制定嚴(yán)格的考核制度。
(2)實(shí)施2:減少或避免連鑄燒包口造成的耐材、渣鋼氧化物等掉入中包,對(duì)大包滑板、下水口的裝配進(jìn)行優(yōu)化,減少鋼流分散、噴濺現(xiàn)象,并對(duì)燒包口的頻次、操作進(jìn)行規(guī)范。
(3)實(shí)施3:避免中間包排渣引起的液面急劇變化,采用小流慢排工藝,同時(shí)排渣前檢查清理渣口情況,防止排渣口出現(xiàn)粘結(jié)。
(4)實(shí)施4:改善鋼包底吹氬,減少鋼中氧化物夾雜,規(guī)范底吹壓力、時(shí)間,保證氧化物夾雜能夠充分上浮。
9、效果檢查
通過活動(dòng)的開展,表面爛鋼現(xiàn)象明顯好轉(zhuǎn),逐月走勢(shì)見下圖9。

10、標(biāo)準(zhǔn)化
通過本次活動(dòng),認(rèn)識(shí)到鋼水結(jié)晶度對(duì)螺紋鋼筋表面質(zhì)量上的影響。煉鋼二廠從生產(chǎn)組織、鋼包管理、轉(zhuǎn)爐冶煉、連鑄操作等幾個(gè)方面都制定了嚴(yán)格的工藝制度和操作制度。
11、下步打算
計(jì)劃對(duì)優(yōu)化中間包鋼水流場(chǎng)、控制轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)溫度穩(wěn)定等幾個(gè)方面進(jìn)行進(jìn)一步的攻關(guān),進(jìn)一步減少螺紋鋼筋表面質(zhì)量缺陷。
二、質(zhì)量改進(jìn)成果介紹
1、螺紋鋼筋綜合合格率逐年升高

圖1 螺紋鋼筋近5年綜合合格率走勢(shì)圖
2、螺紋鋼筋市場(chǎng)占有率逐年上升

圖2 螺紋鋼筋近5年市場(chǎng)占有率走勢(shì)圖
3、顧客滿意逐年上升

圖3 近5年顧客滿意度走勢(shì)圖
            
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